发现数控机床工作三小时,X轴发现振动声音处理办法
我们首先要看一下是不是在显示器屏幕上没有报警,如果没有报警的话,想必是由参数设置不正确而引起的,我们可以根据以下的办法修改一下参数。
1)、修改8103#2=0→1
2)、修改8121=120→100
进给轴低速运行时,有爬行现象,需要通过以下办法来调整参数。
1) 调整伺服增益参数;
2) 调整电机的负载惯量化。
另外,如果您发现机床回参考点时,如果它每一次参考点时的位置都不一样,我们还是可以调整参数
1.重新计算并调整参考计数容量的值,即参数4号~7号或者参数570~573的值
切削螺纹时,乱扣了应该怎么办呢?
2.如果您更换了位置编码器和主轴伺服放大器及存储板都无效时,我们可以看一下参数49号设定是不是不对的,如果不对的话,我们还要进行修改参数49#6由0→1。
如果数控加工中心不能进行螺纹切削,应该怎么办才行,我们可以看一下位置编码器反馈信号线路,可以通过以下方法更改。
1) 更换主轴位置编码器;
2) 修改参数; 在单脉冲方式下,给机床1μ指令,实际走30μ的距离。
参数问题 参数8103设定错误,修改8103#5由1→0
车床:用MX不能输入刀偏量
未设参数
参数10#7位设1
X、Y轴加工圆度超差
没有报警
调整参数:
1)伺服的增益:要求两轴一致。
2)伺服控制参数:见伺服参数说明书。
3)加反向间隙补偿。
轮毂加工车床,当高节奏地加工轮毂时,经常出现电源单元和主轴伺服单元的模块严重烧毁
由于主轴频繁高低速启动
更换电源控制单元和主轴伺服控制单元的功率驱动模块。并用A50L-0001-0303替换以前使用的功率模块。
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,按急停,
Z轴往下下降2mm
Z轴电机的制动器回路处理不妥
1) 按伺服的说明书,正确地设计Z轴的制动器回路;
2) 检查参数8X05#6=1、8X83=200左右。
加工中心:
Z轴运动时产生振动,并且通过交换印刷板实验确认Z轴控制单元及电机正常
参数设置而引起的故障
1)调整参数517。2)检查并调整8300至8400之间的参数。
X轴加工一段时间后,X轴坐标发生偏移
如果更换电机编码器无效,应属机械故障
1) 更换电机编码器,无效。
2) 检查并调整丝杆与电机之间的联轴节。